解決SMC電磁閥控制腔壓力不穩(wěn)定的措施?
SMC電磁閥中位機(jī)能為Y形,在三位四通換向閥回到中位時,SMC電磁閥不工作。系統(tǒng)卸荷是由導(dǎo)式溢流閥與SMC電磁閥組成的卸荷回路,這時可將遠(yuǎn)程控制口通過小型電磁閥與油箱接通。
當(dāng)電磁鐵斷電時,SMC電磁閥的通路被切斷,系統(tǒng)正常工作;當(dāng)電磁鐵通電時,二位二通電磁閥被接通,于是SMC電磁閥主閥心上部的壓力接近于零,閥心向上抬到zui高位置,由于閥心上部彈簧較軟,所以這時液壓油口的壓力很低,溢流閥便使整個系統(tǒng)在低壓下卸荷。但是,當(dāng)液壓系統(tǒng)安裝完畢,進(jìn)行調(diào)試時,系統(tǒng)發(fā)生劇烈的振動和噪聲。
經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn),振動和噪聲產(chǎn)生于溢流閥。
拆檢SMC電磁閥的閥內(nèi)零件、運動件配合間隙、閥內(nèi)清潔度、安裝等方面都符合設(shè)計要求。將SMC電磁閥裝在實驗臺上測試,參數(shù)均屬正常,而裝入系統(tǒng)就發(fā)生上述故障。經(jīng)反復(fù)試驗與分析,發(fā)現(xiàn)卸荷回路中,溢流閥的遠(yuǎn)程控制口到二位二通電磁閥輸入口之間的配管長度較短時,溢流閥不產(chǎn)生振動和噪聲,當(dāng)配管長度大于lm時,SMC電磁閥便產(chǎn)生振動,并出現(xiàn)異常噪聲。
故障的原因是由于增大了SMC電磁閥制腔(導(dǎo)閥前腔)的容積。控制腔的容積越大越不穩(wěn)定,并且長管路中易殘存些空氣,這樣控制腔的油液在二位二通換向閥通斷的工況下,其壓力波動較大,導(dǎo)致導(dǎo)閥(或主閥)的——彈簧系統(tǒng)自激振蕩噪聲,也稱高頻嘯叫聲。
因此,當(dāng)對SMC電磁閥進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)壓或卸荷時,般遠(yuǎn)程控制管路越短、越細(xì)越好,以減少容積,或者在遠(yuǎn)程控制管路不變的情況下,設(shè)置個固定阻尼孔以減小壓力沖擊及壓力波動。固定阻尼孔就是個固定節(jié)流元件,其安裝位置應(yīng)盡可能靠近SMC電磁閥遠(yuǎn)控口,將溢流閥的控制腔與控制管路隔開,這樣流體的壓力沖擊與波動將被迅速衰減,地消除溢流閥的振動和嘯叫聲。
設(shè)置固定阻尼孔時,由于溢流閥遠(yuǎn)程控制口的油液回油箱時被節(jié)流,將會增加控制腔內(nèi)油液的壓力,于是系統(tǒng)的卸荷壓力也相應(yīng)提高了。為防止系統(tǒng)卸荷壓力提得過高,固定節(jié)流元件的阻尼孔不應(yīng)太小,只要能消除振動和噪聲即可。況且過小的孑L容易堵塞,造成系統(tǒng)無法卸荷。
實踐證明,較大而長的固定阻尼孔控制流體穩(wěn)定性的效果優(yōu)于短而細(xì)的固定阻尼孔。在二通插裝閥的調(diào)壓設(shè)備中也存在上述情況,解決方法就是在調(diào)壓蓋板或控制塊體上導(dǎo)油的進(jìn)口處加M6×10的φ1.Omm或φ1.2mm的阻尼,將調(diào)壓溢流閥的控制腔與控制管路隔開,便可以消除振動和嘯叫聲。
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